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大慶油田上半年復(fù)合驅(qū)產(chǎn)油突破200萬噸

2016-08-03 08:41:29 中國石油網(wǎng)   作者: 張云普  

7月31日,記者從大慶油田復(fù)合驅(qū)項(xiàng)目經(jīng)理部獲悉,今年上半年,復(fù)合驅(qū)系統(tǒng)以提高采收率為核心,持續(xù)強(qiáng)化效益意識,不斷完善配套技術(shù),精細(xì)開發(fā)生產(chǎn)管理,產(chǎn)量突破200萬噸,規(guī)模上產(chǎn)扎實(shí)推進(jìn)。

復(fù)合驅(qū)是一項(xiàng)大幅提高原油采收率技術(shù),大慶油田經(jīng)過30年的攻關(guān)試驗(yàn),在機(jī)理研究、表活劑研制、工藝配套、礦場試驗(yàn)等方面取得系列突破。特別是“十二五”以來,大慶油田依托大項(xiàng)目攻關(guān)模式,一體化組織、一體化攻關(guān)、一體化推進(jìn),于2014年實(shí)現(xiàn)復(fù)合驅(qū)規(guī)?;I(yè)推廣,堅持“優(yōu)方案、抓體系、強(qiáng)調(diào)整、保運(yùn)行”的一體化開發(fā)管理模式,取得較好開發(fā)效果,已結(jié)束的工業(yè)試驗(yàn)和工業(yè)區(qū)塊提高采收率均達(dá)18個百分點(diǎn)以上,為油田可持續(xù)發(fā)展提供了技術(shù)支撐。

優(yōu)化方案設(shè)計,提高采收率。大慶油田復(fù)合驅(qū)系統(tǒng)提前完成驅(qū)油方案設(shè)計,優(yōu)化注入速度、強(qiáng)化參數(shù)匹配,堅持室內(nèi)研究與現(xiàn)場動態(tài)結(jié)合,超前完成4個區(qū)塊的驅(qū)油方案設(shè)計和審核,為按期投注爭取了主動。技術(shù)人員嚴(yán)格控制注入體系的質(zhì)量,合格率保持在95%以上。技術(shù)人員強(qiáng)化動態(tài)跟蹤調(diào)整,指導(dǎo)注劑區(qū)塊跟蹤調(diào)整2201井次。其中,北三東示范區(qū)始終保持較好的開發(fā)態(tài)勢,低含水穩(wěn)定期持續(xù)22個月,階段采出程度達(dá)到21.59%。

精細(xì)生產(chǎn)管理,提高運(yùn)行效率。大慶油田配注系統(tǒng)定期酸洗除垢,保證單井配注量,目前已完成1323口井,推進(jìn)酸洗專業(yè)化,費(fèi)用下降30%;集輸系統(tǒng)定期清淤檢修,保證設(shè)備完好率,預(yù)判處理難度,實(shí)現(xiàn)藥劑超前儲備,目前注入泵時率98.7%,外輸油含水合格率98.3%,均高于指標(biāo)運(yùn)行;舉升系統(tǒng)強(qiáng)化生產(chǎn)運(yùn)行管理,機(jī)采井開井率達(dá)到96.3%,機(jī)采井生產(chǎn)時率達(dá)到92.2%,強(qiáng)堿和弱堿年度檢泵周期分別達(dá)到397天和496天。

強(qiáng)化效益意識,實(shí)現(xiàn)降本增效。復(fù)合驅(qū)系統(tǒng)配方優(yōu)化降藥劑成本,采用氯化鈉三元復(fù)合體系,全過程化學(xué)劑成本降低10%。技術(shù)人員簡化套管除垢工藝,降低措施成本,大慶采油六廠完成套管除垢54口井,平均單井措施成本較原工藝降低62.2%。他們研制消泡功能的新型破乳劑,保證了處理效果,有效降低了加藥成本。同時,復(fù)合驅(qū)地面系統(tǒng)可利用1979臺套舊設(shè)備,將節(jié)約大量投資。

下一步,大慶油田將進(jìn)一步完善技術(shù),強(qiáng)化管理,在提高效率和效益上下功夫,實(shí)現(xiàn)一定的產(chǎn)量規(guī)模,使復(fù)合驅(qū)成為主體技術(shù),形成核心競爭力,成為大慶油田“走出去”的有力武器。




責(zé)任編輯: 中國能源網(wǎng)

標(biāo)簽:大慶油田