隨著冬季天然氣用氣高峰的到來,西北油田采油一廠針對天然氣穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ)弱,井口積液、壓力下降以及老井遞減加大等不利因素,緊緊圍繞天然氣增氣穩(wěn)產(chǎn)目標,按照《西北油田分公司2019年天然氣“三增”工作實施方案》要求,通過高效組織中油組氣井施工、應用排水采氣方式生產(chǎn)、開展定期洗井解堵等一系列工藝措施,千方百計提升天然氣產(chǎn)量,為完成全年4.12億方天然氣生產(chǎn)目標提供了有力保障。
由于天然氣保供形勢嚴峻,今年該廠原有13口主力產(chǎn)氣井中已有7口井口壓力下降,每天產(chǎn)氣量平均減少8萬方以上。為保證天然氣增產(chǎn)增效,該廠成立了主要領(lǐng)導牽頭、現(xiàn)場領(lǐng)導帶班駐井的天然氣“三增”工作小組,統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)修井設(shè)備、地面配套設(shè)施建設(shè),倒排修井工期,地面配套提前預制,高效推進九區(qū)中油組上返施工作業(yè),全力以赴保障九區(qū)中油組順利投產(chǎn)。修井設(shè)備到位較計劃提前6天,地面配套設(shè)施建設(shè)較計劃提前10天,整體完工投產(chǎn)日期較預期提前28天,為天然氣生產(chǎn)解除了“資源之憂”。
針對天然氣重點生產(chǎn)井如TK915-6XCX、TK915-13H等,由于受井筒積液影響,已經(jīng)不能維持穩(wěn)定生產(chǎn),間開持續(xù)時間越來越短的不足,該廠引進西南石油大學先進技術(shù),根據(jù)氣井實際產(chǎn)能與攜液臨界流量的關(guān)系,制定差異化的排水采氣對策,建設(shè)了可控、高壓、安全環(huán)保的氣舉吐液方式,設(shè)計快速誘噴復產(chǎn)流程,最大限度恢復氣井產(chǎn)能。
針對新建九區(qū)中油組氣藏井筒凍堵情況,關(guān)鍵在于確保井筒暢通,技術(shù)人員通過定期熱洗井維護預防泵卡,提前預防,取得較好的效果。定期熱洗洗井周期30天,洗井后功圖有明顯改善,光桿滯后現(xiàn)象明顯減少。同時針對安全閥超壓起跳等故障,采用雙安全閥、雙管線的方式,對井口流程實施改造,當井口至加熱爐管線出現(xiàn)凍堵跡象后,切換到備用管線,不影響生產(chǎn)。停用的管線通過加熱爐二次加熱和電伴熱,溫度迅速上升后自行解凍,待正常后再切換,以保障氣井持續(xù)生產(chǎn)。
針對9-1計轉(zhuǎn)站進站溫度高的問題,技術(shù)人員轉(zhuǎn)變思路,利用現(xiàn)有注水管線,送至井口,再利用進站管線輸至閥組,與高溫產(chǎn)液混合,降低進站溫度,保證外輸天然氣正常。
責任編輯: 中國能源網(wǎng)